龚总是一间有60个员工的模具厂老板。
曾总是一个有20台注塑机的注塑厂老板。
李总是一家有300人的总装厂老板。
任何时候,老板都是最会唱戏的那一个!
龚总这几天很头痛,因为他的客户李总投诉他的模具做不好,试出的样板有夹线,不肯付模具款给他,还说要退模,按合同考核10000块。
总装厂说:产品有夹线不合格,不能生产。
模具厂说:你开模时要求啤PC料的,现在却啤PS料,肯定不同了。
曾总是个小注塑厂老板,夹在模具厂与总装厂之间。为了能顺利交板,接下订单,他带着不良品过来找扬塑。
这是一个重999g的咖啡机透明外壳,因为产品结构,及外观要求限制,入水只能在胶件的一头开,这样另一头,离入水远的结合位置就有明显夹线。
扬塑在不良样板上画了个修模改善板,给曾总拿回去通知模具厂按样修模改善。当然,扬塑也与模具厂龚总沟通好。
1,针阀入水孔由5mm改为8mm。
2,按修模板标识位置开排气,宽10mm,深0.03mm。
两天后,模具修改回来了,注塑厂的师傅左调右调,废品有500多个了,近600Kg料没有了,还是没能产出合格产品。
他们吱吱喳喳地说:扬塑也不会调机的,给的修模方案都没用。曾总没办法,只好亲自过来接扬塑到现场处理。
到了注塑现场,我认真观察了射胶参数,确认了模具前后模的上下左右中各点温度,运水接法等各种成型条件后,亲自调校试啤了10啤。产品的夹线变化不大。
我停下来认真思考下:想这应该是产品入水位置到夹线位置的料流过长,料流的前锋胶冷却了;再加上气流有排气不顺现象而引起的夹线不良。
我把前模运转凸起面的运水接水温机设70度。后模运转有夹线面的运水接水温机设75度。待模温到达后,我把射胶速度调低下了,试了5啤,夹线没有了!总装厂李总的QC签板了。
650T机,PS料,999g的咖啡机透明外壳正常生产了。我在机边观察的1个小时内给注塑厂的师傅讲解了注塑产品形成夹线,气纹的原因分析。
一,注塑产品有气纹/夹线的模具原因
1,模具的入水太小了,形成喷射气纹。
2,模具碰穿位后合流位置未做排气处理,合胶形成夹线。
3,模具的排气不良,产品形成困气气纹。
4,热流道有堵塞现象,料流形成喷射气纹。
5,排气太集中于一个方位了,形成气流气纹,需产品周边多开几个排气。
6,模具的模芯,镶件偏芯了,造成走胶夹线。
二,注塑产品有气纹/夹线的调机原因。
1,前段射胶参数设置不合适,造成射纹。
2,射胶段数转换位置未设置恰当,形成料流射纹。
3,射胶段数速度未设置恰当,形成料流射纹。
4,射胶尾段未缓速收尾,形成困气气纹。
5,射咀堵住一半了,形成料流喷射气纹。
6,背压设定不合适,胶未熔好,水汽料花气纹。
7,熔胶倒索设置抽胶太长了,混入空气,喷射气纹。
8,模具温度设置太低了,产生夹线气纹。
9,熔胶温度过高或过低,设置不恰好,形成料流夹线,气纹。
三,注塑产品有气纹/夹线的设计原因。
1,模具入水方式不当(针点,方形,圆形,扇形等等)而引起的射纹。
2,模具入水位置设计不当,与产品的厚薄,结构不匹配,形成料流气纹,夹线。
3,模具未做模流分析,未按实际状况开设排气,入水。
4,模具厚薄设计不合理,厚薄过渡不恰当而产生料流气纹夹线。
四,注塑产品有气纹/夹线的机台原因。
1,三小件,炮筒破损了,熔胶质量不好,产生射胶气纹。
2,射咀孔太小了,产生喷射气纹。
3,机台射速,射压有异常,控制不精准。
五,注塑产品有气纹/夹线的材料原因。
1,料未焗好,塑料中有水气,产生的射纹。
2,抽粒料成份不好,料太差了,有杂质,预塑质量不好,形成的气纹。
3,材料的热稳定性不好,易分解,形成射胶气纹。
我在离开注塑厂前,叫停了曾总和李总对注塑厂师傅们的苦心教育。
停,停,停。
骂,没有用的。
用扬塑科学注塑内容PPT资料经常培训教导。
才会有快乐的模塑人生。
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两招,你也可以!
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